LABシステム誕生秘話!-ラックランド初の省エネシステム開発・製造の光と影-
当時、LABシステムは冷凍機とセット販売していたので、お客様から頂いた予算では、冷凍機は販売できても、
LABシステムをセットで販売・設置することは、はっきり言って無理でした。
現在では、“省エネ・CO2削減”と環境への関心が高まっていて、
大手スーパーでは特に注目されている問題ですが、
当時は環境問題への取り組みは、ほとんど注目されていませんでした。
そのような社会情勢の中、お客様にとってみれば、どんなに省エネになろうが、電気代削減になろうが、
「冷凍機が動くのに支障が無いなら、不要な経費はかけたくない」というのが大多数でした。
そして、ついにLABシステムの売上はほとんどゼロに・・・
これが1度目の死・・・。
「どうしたらLABが売れるのか・・・」
普段の仕事をこなしながらも、常に頭はLABシステムのことでいっぱいでした。
丁度、開発・製造から5年程経過した時のことです。
ある省エネを売りとしている会社から、
「後付けのインバータを販売しませんか?」
とお誘いを頂きました。
この言葉が、LABシステムの復活のきっかけとなりました。
「セット販売でなく、後付けできるようにすればいいんだ!!」
早速LABシステムを改良し、冷凍機に後付で設置できるようにして、販売を行ったところ、
ゼロだった売上が、3年間で500台も売れるようになったのです!
しかし、設置してから2、3ヶ月が経過しようとした時、
またしても問題が発生しました。
電源ダイオードが破損する事故が起きはじめたのです。
原因は・・・不明。
約70台で事故が起きるという、高い発生率!
青ざめながら何度も調査をし、
ようやく基盤に原因があることが判明しました。
当時、LABシステムを設置した地域は、偶然にも北陸地方ばかりで、
北陸の寒さに対応できる設計になっていなかったのです!
設置してしばらくすると、基盤が湿気をもらってしまい、電圧がエラーになってしまうことが発覚しました。
これが原因で北陸に設置していたほとんどのLABシステムを引き上げることになったのです。
そしてこの後、再び売上がゼロに・・・
その代わりにLABシステムの修理の電話ばかりが増える日々。
時には日帰りで仙台→金沢→新潟と各地の店舗を
転々と修理しながら回る日々が約4年間続きました。
これがLAB2度目の死を迎えた瞬間でした。
しかし、泣いてはいられない。
この期間にも、研究、改良を行った結果、
電源ダイオードと基盤の故障の原因を
解決することが出来たのです!
湿気による基盤の故障は、湿気を防止するために
コーティング剤を塗りなおす事で解決しました。
それから、以前は1次側配線だった配線を
2次側配線へと構造を変更。
この配線方法により電源ダイオードの破損を減らすことが出来ました。
また、基盤が湿気をもらうことで起きていた電圧エラーを解決する為に、
現在、当社が特許を申請中の「EHエラー」という機能を搭載させてみました。
この「EHエラー機能」を搭載したことで、圧力の状態を見張ることができ、
冷凍機の異常を検知することが可能となりました。
こうして2000年に完成したのが『LAB2000』。
意気揚々と売り出したのですが、なぜか売上は伸びませんでした。
東北から引き上げてきた『LABシステム』の基盤の交換をして、設置することはありましたが、
新規での売上はほぼゼロ・・・
しばらくは、LABシステムの故障を直し続け、電子会社の方とソフトウェアの開発の
打ち合わせの繰り返しでした。
LABシステムをセットで販売・設置することは、はっきり言って無理でした。
現在では、“省エネ・CO2削減”と環境への関心が高まっていて、
大手スーパーでは特に注目されている問題ですが、
当時は環境問題への取り組みは、ほとんど注目されていませんでした。
そのような社会情勢の中、お客様にとってみれば、どんなに省エネになろうが、電気代削減になろうが、
「冷凍機が動くのに支障が無いなら、不要な経費はかけたくない」というのが大多数でした。
そして、ついにLABシステムの売上はほとんどゼロに・・・
これが1度目の死・・・。
「どうしたらLABが売れるのか・・・」
普段の仕事をこなしながらも、常に頭はLABシステムのことでいっぱいでした。
丁度、開発・製造から5年程経過した時のことです。
ある省エネを売りとしている会社から、
「後付けのインバータを販売しませんか?」
とお誘いを頂きました。
この言葉が、LABシステムの復活のきっかけとなりました。
「セット販売でなく、後付けできるようにすればいいんだ!!」
早速LABシステムを改良し、冷凍機に後付で設置できるようにして、販売を行ったところ、
ゼロだった売上が、3年間で500台も売れるようになったのです!
しかし、設置してから2、3ヶ月が経過しようとした時、
またしても問題が発生しました。
電源ダイオードが破損する事故が起きはじめたのです。
原因は・・・不明。
約70台で事故が起きるという、高い発生率!
青ざめながら何度も調査をし、
ようやく基盤に原因があることが判明しました。
当時、LABシステムを設置した地域は、偶然にも北陸地方ばかりで、
北陸の寒さに対応できる設計になっていなかったのです!
設置してしばらくすると、基盤が湿気をもらってしまい、電圧がエラーになってしまうことが発覚しました。
これが原因で北陸に設置していたほとんどのLABシステムを引き上げることになったのです。
そしてこの後、再び売上がゼロに・・・
その代わりにLABシステムの修理の電話ばかりが増える日々。
時には日帰りで仙台→金沢→新潟と各地の店舗を
転々と修理しながら回る日々が約4年間続きました。
これがLAB2度目の死を迎えた瞬間でした。
しかし、泣いてはいられない。
この期間にも、研究、改良を行った結果、
電源ダイオードと基盤の故障の原因を
解決することが出来たのです!
湿気による基盤の故障は、湿気を防止するために
コーティング剤を塗りなおす事で解決しました。
それから、以前は1次側配線だった配線を
2次側配線へと構造を変更。
この配線方法により電源ダイオードの破損を減らすことが出来ました。
また、基盤が湿気をもらうことで起きていた電圧エラーを解決する為に、
現在、当社が特許を申請中の「EHエラー」という機能を搭載させてみました。
この「EHエラー機能」を搭載したことで、圧力の状態を見張ることができ、
冷凍機の異常を検知することが可能となりました。
こうして2000年に完成したのが『LAB2000』。
意気揚々と売り出したのですが、なぜか売上は伸びませんでした。
東北から引き上げてきた『LABシステム』の基盤の交換をして、設置することはありましたが、
新規での売上はほぼゼロ・・・
しばらくは、LABシステムの故障を直し続け、電子会社の方とソフトウェアの開発の
打ち合わせの繰り返しでした。